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30年坚守生产一线 他从“职场小白”变身“技术大咖”

(来源:网站编辑 2024-07-08 09:42)
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  中国青年网讯 “自己喜欢了,干活就不会觉得苦。”聊及工作,这是车军平常说的一句话。不断提升自身能力、给自己注入新鲜活力的他,用30年时间证明,唯有努力奋斗,方能不负韶华。 

  1993年,车军平踏入了陕西中烟工业有限责任公司宝鸡卷烟厂大门,被分配到制丝生产线。“刚进厂的时候老师傅让我给他打下手,辅助他维修调试主机设备。由于当时对设备的结构不了解,很多时候根本不知道如何下手。”车军平说。 

车军平在检查解包机器人运行状况。徐宝军 摄 

  作为初入职场的“小白”,快速成为厂里需要的熟练工是当时他给自己定下的目标。为了实现这个目标,他开始了理论实践“两手抓”。白天在设备上进行实际操作,细心观察老师傅在维修过程中的点点滴滴,晚上挑灯夜读学习理论,并把白天观察到的维修细节写在笔记本上。学习的同时,他还不忘积极参与小改小革技术革新和QC活动,其成果多次获奖。2006年,他通过技师技能鉴定;2010年成为第一批聘任技师。 

  工作多年,他也从小年轻变成了大家口中的“老师傅”。在这30年间,扎根制丝车间的他,历经厂里三次技改,不仅亲眼见证了企业的变化,也通过自身努力继承了老一辈的过硬技术,成为一名真正的“大咖”。 

  在车军平职业生涯中,最让他感到难忘的一次故障排查是SQ21液压系统出现故障问题。当时对压力失控、油液污染、泄漏故障、流量不足等几个方面逐步排查,却始终无法找到问题所在,导致生产出的产品质检不达标,造成浪费。就在大家束手无策时,车军平依然坚守现场,一边翻阅资料,一边挽起袖子继续研究排查。 

  车军平(右一)为车间修理工现场讲授维修方法。徐宝军 摄 

  经过连续5天奋战,车军平带领团队抽丝剥茧,终于准确定位到故障点,原来是压力控制不准确,导致刀门下压时压力不达标。顺利解决问题后,不仅保证了产品质量稳定,还节约了辅料,为公司节约专测设备经费和生产成本费用数百万元。 

  “相比喜欢,我更愿意用热爱来形容我对这份工作的感情。我觉得解决维修问题的过程很有意思,如果通过我的努力把问题解决了,那‘攒劲得很’。”车军平说。 

  深知技术人才是企业高质量发展内在动力的车军平,自从成为师傅的那天,就积极引导广大青年职工成长成才,他说:“其实不光是徒弟,厂里的年轻人只要肯钻研、想多学,我都愿意教。”现在,带徒弟也是他工作中重要的一部分。他主动与青年职工沟通交流,倾听他们的诉求,因材施教,分阶段制定有针对性的培训计划、目标和考核任务并在生产现场亲自示范。 

  “我对设备结构不是很了解,老师讲完后,大家都说听懂了,我就不好意思再问。”车军平的徒弟刘禹辰不好意思地说。遇到有后辈听不懂的地方,车军平总是很耐心地反复多次讲解,直到大家都听懂。 

  近日,切丝机上的一个零件因过度磨损需要更换,车军平拿出纸笔精心地绘制零件图稿,刘禹辰考虑到零部件是立体的,建议把手工绘图改为CAD绘图。车军平却说:“以前我一直都是用手工绘图的老办法,细心一点,做出来应该没问题的。”也正是绘图方式的不同,刘禹辰提议师徒二人展开“一场绘图较量”。没过几天,徒弟就完成了绘图,三维立体的可视化就好动画片,车军平看后竖起大拇指连连称赞。零件加工好后安装在设备上,尺寸精准度也是完全没问题。 

  在他的悉心培养与带领下,他的多名徒弟在全国技能操作中获得第一名,多人被授予“行业技术能手”等荣誉称号。 

  “之后仍要不断充实自己,同时以问题为导向、以创新工作室为依托,积极运用智能化手段,进一步做好科技项目和技术改革工作,为创建‘一流卷烟工厂’贡献自己的微薄之力。”谈及未来,车军平说道。(陈菲) 

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